母线保护动作事故处理

1 母线失压事故分析

1.1 母线失压的原因

1)误操作或操作时设备损坏,导致母线故障;

2)母线及连接设备的绝缘子发生污闪事故,造成母线短路;

3)运行中母线及连接设备绝缘损坏,使母线保护或电源进线保护动作跳闸;

4)线路上发生故障,线路保护拒动或断路器拒跳,造成越级跳闸;

5)母线保护误动作。

1.2 母线失压的故障判断

1)判断的依据:保护动作情况及断路器跳闸情况,仪表指示,对站内设备检查的结果、站内有无操作和工作等;

2)判断方法。母差保护的保护范围为:各母差电流互感器以内的所有设备。因此,母差保护动作使一段母线上的各分路及母联断路器跳闸,一般为母线及连接设备故障;

3)事故影响范围。500kV部分主接线为3/2接线,220kV各线路多为联络线。因此,各种情况下的事故影响范围判断、分析如下:

(1)母差保护动作,500kV各边断路器跳闸,500kV某一段母线失压,一般不会导致中压侧(220kV侧)、低压侧失压,并且不会影响站用电

(2)500kV线路故障,保护装置动作,中断路器跳闸而边断路器拒分时,断路器失灵保护动作使500kV各边断路器跳闸,500kV任一段母线失压,一般不会导致中压侧、低压侧失压,并且不会影响站用电;

(3)500kV线路故障,保护装置动作,边断路器跳闸而中断路器拒分时,断路器失灵保护动作使同串的另一边断路器跳闸,影响同串另一条线路的运行。500kV任一段母线均不会失压,一般不会导致中压侧、低压侧失压,并且也不会影响站用电;

(4)500kV线路故障,保护装置动作,边断路器跳闸而中断路器拒分时,断路器失灵保护动作使同串的另一边断路器跳闸,影响同串主变压器的运行,使其他运行主变压器可能过载。500kV任一段母线均不会失压,一般不会导致中压侧失压,导致低压侧失压,并且会影响站用电;

(5)主变压器保护装置动作,中断路器跳闸而边断路器拒分时,断路器失灵保护动作使500kV各边断路器跳闸,500kV一段母线失压,导致低压侧母线失压,会影响站用电。其他运行主变压器可能过载;

(6)主变压器保护装置动作,边断路器跳闸而中断路器拒分时,断路器失灵保护动作使同串的另一边断路器跳闸,影响同串另一条线路的运行,500kV任一段母线均不会失压。主变压器保护装置动作导致低压侧母线失压,会影响站用电,其他运行主变压器可能过载。

2 500kV母差保护动作跳闸事故分析

2.1 故障情况

某日15:25,HJ变电站在进行QHI回线由检修转热备用的操作,操作至推上50311隔离开关时,在50311隔离开关动、静触头即将接触时,发出异常声响,500kV I母母差保护动作,500kV I母各边断路器跳闸。同时,QHI回线分相高频距离保护、光纤电流差动保护有动作信号。

值班人员对50311隔离开关及500kV I母所有设备进行检查,确认没有影响500kVI母恢复送电因素后,向网调值班调度员汇报。

按网调调度员命令,拉开50311隔离开关,然后用另一串的5051断路器对500kV I母充电后,母线恢复运行。5051断路器合上约半分钟后,500kV I母母差保护再次动作,5051断路器三相跳闸。同时HH线两套线路保护动作,第五串的中断路器5052B相跳闸后重合成功。

500kVI母母差保护再次动作跳闸,是在合5051断路器之后发生的,判断5051断路器罐体内部很可能有故障发生。

第二天4:20,合上500kV I母第六串边断路器5061对I母充电正常。4:31,500kV I母送电结束。

2.2 第一次母差保护动作跳闸故障分析

1)母差保护动作情况:两套母差保护均动作,保护装置判断故障类别为I母B相接地故障。

2)QHI回线路保护动作情况

(1)分相高频距离保护:纵联距离保护动作时间为45ms;距离保护I段保护动作时间为38ms;保护装置判断故障类别为B相故障;

(2)光纤纵差保护装置:光纤纵差保护动作,保护装置判断故障类别为B相故障。

根据保护动作情况及录波报告分析,5032断路器未合闸,在操作50311隔离开关时,500kV I母母差保护动作,故障电流明显。

根据故障录波图和保护动作情况分析,保护动作正确。母差保护和线路保护同时动作,判断故障点应该位于5031断路器罐体以内的两组电流互感器之间。因为故障前503l断路器在分闸位置,由此可以判断为5031断路器与母线侧电流互感器之间故障。如果是5031罐体内部故障,则500kV I母母差保护和QH I回线线路保护都属于正确动作。

2.3 第二次母差保护动作跳闸故障分析

500kV I母母差保护第二次动作,发生在事故处理的操作中。

1)母差保护动作情况

两套母差保护均动作,保护装置判断故障类别为I母B相接地故障。

2)HH线保护动作情况

(1)第一套保护装置:工频变化量阻抗保护动作时间为9ms;B相出口;电流差动保护动作时间为12ms;B相出口;距离保护I段保护动作时间为23ms;B相出口。故障测距结果:0.09km;

(2)第二套保护装置:光纤纵差保护动作时间为19ms;保护装置判断故障类别为B相故障;接地距离保护I段保护动作时间为17ms;B相出口。故障测距结果:0.2km。

根据故障录波图和保护动作情况分析,保护动作正确。500kV I母母差保护动作,故障点应该在母差保护范围之内。

母差保护和线路保护同时动作,线路保护装置故障测距为B相接地0.09km,证明故障点就在站内。判断故障点应该位于5051断路器罐体以内的两组电流互感器之间。如果是5051罐体内部故障,则500kV I母母差保护和HH线线路保护都属于正确动作。

第5串的中断路器5052B相跳闸后重合成功的原因:500kV I母母差保护动作,该串边断路器5051跳闸以后,已经将故障点隔离。据此分析,故障点应在5051罐体以内的断路器断口至母线侧电流互感器之间的气室内。

经专业人员现场检查,在5051断路器机构储气管对地有放电痕迹,断路器机构泄压。初步判断故障点在断路器罐体内部。

2.4 解体检查结果

1)对5031断路器进行了解体检查,发现(B相)罐体内部均压罩与外壳间发生击穿。分析认为,是局部电场畸变,导致均压罩与外壳间发生击穿;

2)对5051(B相)解体检查结果显示:5051断路器(B相)第4串合闸电阻炸碎,合闸电阻端部均压罩存在明显的电弧放电痕迹。

分析认为,5051(B相)罐体下部壳内表面存在异物导致第4串合闸电阻端部均压罩对罐体放电。初始由于一串电阻的限流,使得放电(短路)电流在4 000A~5 000A间,在不到10ms的时间内,造成通串合闸电阻爆炸,从而导致直接对地放电,接地短路电流达到约20kA。

3 结论

母线失压故障产生的原因很多,要认真总结分析。变电站值班人员要按照值班规定对设备进行日常巡视,发现问题及时解决,对突发故障,要按应急预案冷静处理,确保设备安全运行。