AT-10采用系统不同位置之间的压差来确保正常进样气体的流动,AT-11则使用氮气作为动力驱动样品气流动。(分析仪表取样预处理)AT-10其取样进口紧靠工艺管线,取样压力为0.25Mpa,返回出口设置在工艺压力为0.24Mpa的位置,利用其0.01的压差使得样品气在管线中循环流动。样品的返回管线一般较长,可达10米左右。其样品循环管线图如图:

样品循环管线

4.2 常见故障

因为再生器内的工艺条件极为恶劣,器内气体混着大量的氯硫化物以及焦炭的黑色杂质、油气液滴,当温度降低至100℃左右时,这些黑色杂质便凝结固化,极难清除。所以,在整个的返回管线上需要增加全时段的重伴热以保证样品气温度,不至于使杂质凝结。在实际应用中,经常出现的故障:

1.伴热效果不佳致使返回管线堵塞,样气流量下降,检测不准导致联锁停车。

2.工艺运转不正常,油气结焦等杂质窜入表内,糊住探头,造成探头灵敏度下降甚至完全无反应。

3.温度骤然变化,如:在工艺停车降温情况下的突然断电,探头因温度骤然从695℃的高温降至常温情况下,探头本体与涂层之间的热膨胀率不同,可造成涂层脱落。

氧化锆实物图

2015年10月,AT-11出现流量开关低流量报警,现场检查后发现热电阻值下降造成指示温度下降,触发联锁报警,断电检查后发现环境温度下热电阻阻值正常,回装后上电,箱体升温过程中阻值逐步下降。

经过检查,电阻与两根导线连接处绝缘出现问题,在环境升温过程中,导线热涨,导致接触形成与原来电阻体并联的另一个回路。更换绝缘良好的热电阻后,恢复正常。